Study on the Catalytic Process of Preparing N-Methylpyrrolidone from Pure Methylamine
This study investigates a one-step process for producing high-purity N-methylpyrrolidone (NMP) using pure methylamine as the raw material. Exploration of amine ester ratio using self-developed modified molecular sieve rare earth cerium as catalyst in the experiment, catalyst dosage, reaction pressure, and temperature on the purity and yield of NMP. Under these conditions, experiments have shown that the process runs reliably and stably, producing NMP with a purity of 99.12% and a yield of 95.64%. Except for Mg and Al, which are difficult to remove and have a content of less than 2 pppb, other metal ions are less than 0.1 ppb, approaching G4 level. With a little treatment, it can meet the requirements of the semiconductor industry. At the same time, reduce the shipping cost of methylamine aqueous solution.
Pure Methylamine
N-甲基吡咯烷酮,中文名称NMP,是新迈奇材料股份有限公司的拥有完全知识产权的产品。目前,行业内N-甲基吡咯烷酮的制备方法主要为γ-丁内酯和40%的一甲胺水溶液反应制得N-甲基吡咯烷酮
纯一甲胺(安阳九天精细化工有限公司),ZSM分子筛型稀土铈催化剂(自制),γ-丁内酯(自制),实验所用的水为本实验室自制高纯水。
GC8890气相色谱仪(安捷伦科技公司),金属离子分析仪ICP_MS8900 (安捷伦科技公司),TS36-CP24 双柱塞泵(杭州布瑞利斯化工科技有限公司),实验室高压反应釜(威海庆丰化工机械科技有限公司),FGPDFM/NI——∅40 × 400型催化剂烧结炉(江苏凤谷节能科技有限公司),梅特勒C30微量水分测定仪(瑞士梅特勒托利多(METTLER TOLEDO)公司),精度1 g的可充电电子台秤(东莞市南城长协电子制品厂)。
自主研制的合成NMP的催化剂是稀有金属钛改进型ZSM-8分子筛催化剂,是公司研发技术人员在原ZSM-5分子筛型稀土铈催化剂基础上,对原催化剂配方、成型等进行优化、调整,成功解决了原催化剂存在的分离困难等问题。针对ZSM-5型分子筛稀土金属催化剂的问题,采用稀有金属钛等改善ZSM-5分子筛的性能。
钛改性明显地增强了分子筛的骨架结构,提高其抗热性能、抗毒性和抗水解性能,从而避免后续改性过程中对骨架结构的破坏。再掺杂入杂多酸铈盐。杂多酸铈盐不仅具有强酸性,还能够有效地催化反应;此外,杂多酸铈盐还具有良好的热稳定性,在高温条件下其结构和性能仍能保持稳定,不会发生显著的分解或失活,在多种化学环境下,表现出较好的化学稳定性,不易与其他化学物质发生反应,能够在酸性、碱性或中性条件下保持催化活性;
ZSM-8分子筛浸渍于钛酸盐溶液中,通过液固相反应将分子筛的骨架中引入部分钛元素,获得钛改性分子筛;将可溶性铈盐溶于磷钨酸的水溶液中,得到混合溶液;再向所述混合溶液中加入所述钛改性分子筛,100℃~120℃水热反应20~25 min;分离固体产物,洗涤、干燥;再在氨气氛围下焙烧,即得所述改性分子筛催化剂。
该反应机理用
向清洁试压合格后反应釜中加入600 g γ-丁内酯和1.639 g催化剂,开搅拌,升温。开高纯氮气,给高压釜冲压至2.5 MPa,停止高纯氮冲压。开启柱塞泵,先控制以1.5 g/min左右流量向高压釜进纯一甲胺。温度升至100℃,将进纯一甲胺的流量提高到3 g/min左右,升温速率控制3℃/min左右。温升至270℃ ± 2℃,纯一甲胺进购230 g,停止进料。当温度为270℃ ± 2℃,如果压力低于7.0 MPa,就依照前述方法给高压釜冲压至7.5 ± 0.2 MPa。从温度为270℃ ± 2℃,压力为7.5 ± 0.2 MPa,开始反应计时。恒温恒压反应4 h,冷却至室温后,泄压,放料,精馏后得到高纯度的N-甲基吡咯烷酮产品。
控制γ-丁内酯的纯度不低于99.95%,水分不高于30 ppm。分析仪器条件:色谱柱为石英毛细管。升温分为两个阶段,60℃~180℃。用高纯氢和压缩空气燃烧,用惰性气体吹扫。
用气相色谱仪对N-甲基吡咯烷酮的纯度进行分析,分析仪器条件:色谱柱为石英毛细管。升温分为两个阶段,60℃~200℃。用高纯氢和压缩空气燃烧,用惰性气体吹扫。
金属离子的检测。分析仪器条件:氩气、载气、氩氧混合气压力符合要求,循环水畅通。超纯水达标。
设定实验条件反应的压力为7.5 MPa,温度为270℃不变,研究探讨不同的一甲胺和γ-丁内酯的配料比对合成的产物N-甲基吡咯烷酮的纯度、收率以及生成水的量的影响。找出利用纯甲胺与γ-丁内酯反应合成N-甲基吡咯烷酮的一甲胺和γ-丁内酯的最佳配料比。
由
为了研究不同催化剂量对反应的影响,控制实验条件:一甲胺:γ-丁内酯 = 1.06:1,反应压力为7.5 MPa,反应温度为270℃时,不同的催化剂量对N-甲基吡咯烷酮纯度、收率的影响。
如
为了研究反应压力对反应的影响,控制反应条件(一甲胺:γ-丁内酯 = 1.06:1,催化剂添加量为2‰,反应温度为270℃)不变,实验研究不同的反应压力对产物N-甲基吡咯烷酮纯度、收率以及反应生成水分的量和反应时间的影响。
为了研究反应温度对反应的影响,设定实验条件(一甲胺:γ-丁内酯 = 1.06:1,催化剂添加量2‰,反应压力7.5 MPa)不变,针对不同反应温度对产物N-甲基吡咯烷酮纯度、收率以及生成水的量和反应时间的影响进行研究分析。
从
采用最佳的实验条件(一甲胺:γ-丁内酯 = 1.06:1,催化剂的量为2‰,反应压力为7.5 MPa,反应温度为270℃)做重复实验,验证该工艺的可重复性。
从
下图为上述验证本文已确认的工艺条件的可重复性制备的N-甲基吡咯烷酮金属离子取样分析,考察金属离子的含量。N-甲基吡咯烷酮金属离子中,Mg2+、Al3+最难去除,就以Mg2+、Al3+为代表说明。
本研究采用纯一甲胺和γ-丁内酯制备N-甲基吡咯烷酮,过程容易控制,安全可靠,产品纯度、洁净度和收率相较于传统的N-甲基吡咯烷酮工艺均有显著提升。在反应温度为270℃,反应压力为7.5 Mpa,催化剂用量2‰时,取得最佳反应条件。同时,一甲胺水溶液携带金属离子,增加了制备高端行业用N-甲基吡咯烷酮的难度,采用纯甲胺工艺,避免了金属离子对制备的N-甲基吡咯烷酮的影响,使得N-甲基吡咯烷酮在高端电子、医药等行业有更广阔的应用前景。
*通讯作者。